作者:   来源:中国麻纺织信息网   发布时间:2015-01-14   Tag:   点击:
“能效革命”让金达亚麻的经济效益和社会效益取得双赢

 

纺织业历史悠久,是当之无愧的传统产业。纺织技术的每一次进步,见证了人类文明前进的步伐。从手工纺纱到发明纺纱机,进而出现了催生工业革命的蒸汽机。机器的大量运用,减轻了纺织工人的劳动强度。不过,长期以来,纺织工业的资源消耗一直居高不下。浙江金达亚麻有限公司通过引入西门子的能源管理技术、购买先进设备、自行进行节能降耗的技术研发,在企业掀起了一场“能效革命”,大幅降低了企业能耗,为传统纺织企业走绿色发展之路提供了示范。

 

节能降耗措施遍布多个生产环节

昨天,记者来到金达亚麻公司。大厅里,公司的大屏幕上正显示着前一天的企业能源消耗情况。当天,企业共生产亚麻纱9.65吨,每吨纱耗电4322.93千瓦时,每吨耗水77.47立方米,消耗蒸汽4.99吨。“这一天的产量并不高,所以相对来说每吨纱的能耗要稍微多一点。即便是这样,我们企业的能耗水平与同行业其他企业相比,也是较低的。”公司总经理王明浩说。

在节电方面,公司在项目建设之初,就请西门子公司对企业的能源管理进行优化设计,不少设备直接选用西门子公司的产品。王明浩介绍,节电主要体现在三个方面:在细纱生产环节,引进104台功率为11千瓦,采用变频控制的高效节能电机,淘汰原有的功率为15千瓦的普通电机;在粗纱生产环节,引进11台先进的变频控制机器,每台节电15%;在吸尘风道的改造上,企业自主研发了地吸尘技术,8台除尘机每小时共节电40千瓦时。

在节水方面,企业投入10万余元,建设了冷却塔,用来为8台烘干机降温,仅此一项每月就可节水14000吨。同时,公司在煮漂的三个生产环节中想方设法进行节水,目前已经获得成功。改造后,每台煮锅每天可节约14吨水,每月节约6300吨。

仅这两项,公司共计投入79万元,但采取节能降耗措施后,每月可节电32万千瓦时,节水23000吨,节约能源支出38万元。只要2个月时间,公司就可以回收先期的投入成本。

 

经济效益与社会效益双赢

先进的能源管理系统、先进的机器设备、不断推进的技术研发,这些都让金达亚麻的能耗标准不断下调。企业在收获经济效益的同时,由于运用了先进技术,其加工水平也有所提高,对于社会来说,企业大大降低了对资源的索取和污水排放,生产更趋于“低碳”。

除了前文所述的节能降耗措施之外,金达亚麻还有不少做法在实现节能降耗的同时,还大幅提高了企业的加工水平。例如,在对细纱的清洁环节,公司采用多项技术,不仅每月可节水6000吨,还可以提高细纱的质量。“像这些举措,我们无法清晰地计算出公司在能源利用方面的投入与产出情况,因为产品质量的提升,难以量化为具体的收入数字。”王明浩说。

王明浩表示,接下来,公司还将在节能降耗方面继续努力。“由于是新建项目,我们的产能还没有完全释放。应该说,公司未来在节能降耗方面还有很大的空间,公司还将与西门子继续合作,进一步拓展节能降耗空间。”他说。

 


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